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馬蹄焰玻璃窯爐格子耐火磚損壞原因及熱修更換步驟

來(lái)源:玻璃窯爐 2019/10/11 16:30:01

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【中玻網(wǎng)】馬蹄焰玻璃窯爐在流液洞、池壁等與玻璃液接觸部位安全穩定的前提下,蓄熱室格子磚的狀況不僅影響能源消耗和產(chǎn)品質(zhì)量,而且也影響到環(huán)保設備的正常運行,從而在很大程度上影響窯爐壽命。根據窯爐運行的實(shí)際情況,像浮法窯爐一樣,實(shí)現馬蹄焰窯爐蓄熱室格子磚不停窯熱換,則可以從根本上解決格子體的通透問(wèn)題,為窯爐的安全、經(jīng)濟運行提供保障。

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  馬蹄焰窯爐蓄熱室格子磚過(guò)快損壞的原因很多,根據實(shí)際狀況分析如下:

  1、燃料原因

  燃料中有害雜質(zhì)過(guò)多。如煤焦調和油中雜質(zhì)多,會(huì )加速與耐火材料反應。煙氣中的懸浮物也會(huì )明顯增多,在天氣良好的條件下煙氣非常醒目。某窯爐使用較好燃料的一個(gè)窯期內,蓄熱室整個(gè)碹沒(méi)有明顯透火現象,格子體也基本通透,換燒煤焦調和油后,一年后蓄熱室硅磚碹頂膨脹縫處就發(fā)生透火現象,格子體在經(jīng)常維護的情況下堵塞依然較重,窯爐后期達到70%以上。幾個(gè)窯爐都發(fā)生了此類(lèi)現象。

  2、設計原因

  蓄熱室格子體設計過(guò)小。某80平方米馬蹄焰窯爐格子體體積設計為160立方米,不僅能耗高,而且堵塞快。其中一座將蓄熱室擴大240立方米后,堵塞現象大大減輕,日常維護工作量也小得多。中間隔墻結構不合理。在蓄熱室基礎下沉或窯爐運行一段時(shí)間后透火,上部磚材垮塌。

  單側加料口預熔池設計及加料機選型不合理,飛料進(jìn)入對側蓄熱室較多,造成單側蓄熱室堵塞。

  耐火材料匹配不合理。例如上部格子磚抗渣性差,在使用劣質(zhì)燃料時(shí)易燒損。

  液面線(xiàn)設計過(guò)高。在窯爐運行中,液面距火焰較近,火焰吹液面的力度非常大,飛料進(jìn)入蓄熱室多。

  格子體邊距蓄熱室墻體間隙過(guò)小??靖G后,格子體膨脹后緊頂墻體,發(fā)生變形與共熔,墻體易燒透,部分格孔對不正從而加劇格子體燒損。

  爐條碹選用抗熱震穩定性好的材料。因日常維護要用捅燒法等手段清理格子體,爐條殖抗熱震性差易損壞。許多窯爐已選用硅線(xiàn)石等做爐條碹。

  3、原料原因

  原料中超細粉過(guò)多、配合料水分溫度不合理、碎玻璃臟、使用輕堿等。

  4、窯爐維護

  格子體燒水。蓄熱室維護時(shí),格子體不允許采用澆水降溫的方式。尤其是使用鎂質(zhì)材料。

  5、窯爐操作

  長(cháng)火焰、大窯壓的操作方法?;鹧嬖诠諒澓筮M(jìn)入蓄熱室還在燃燒,同時(shí)窯壓過(guò)大。

  6、窯爐施工

  未經(jīng)設計部門(mén)認可改變格子體材質(zhì)或選用低檔產(chǎn)品。爐條碹未嚴格找平、墻體傾斜、地基下沉也容易使格孔對不齊。

  格子體熱換

  隨著(zhù)窯爐技術(shù)的不斷進(jìn)步,該馬蹄焰窯爐與玻璃接觸的部位在窯爐后期依舊有繼續保護的必要。但是一側蓄熱室堵塞已相當嚴重,熔化困難,窯壓居高不下。吹掃、捅燒等手段已不能解決問(wèn)題。因降溫維修成本較高,周期較長(cháng),該窯爐采用了熱態(tài)更換格子磚的維修方法。

  格子磚可以降檔,可使用二手舊磚(外形規則)或粘土系列產(chǎn)品。主要方法是使用2520耐高溫不銹鋼板從小爐膨脹縫中插入做不完全分隔,同時(shí)使用冷風(fēng)助燃,在此期間快速換格子磚。

  熱修施工步驟:

  1、蓄熱室墻體開(kāi)孔。使用金剛石鏈鋸開(kāi)孔規整,效率高,不用在墻體上大量繞水。施工方24小時(shí)不間斷輪流作業(yè),一般由業(yè)主配合清運廢舊磚材,人員要充足。小爐對面也要開(kāi)孔,有時(shí)要架設臨時(shí)助燃風(fēng)機。清理工作必須及時(shí)進(jìn)行,注意保護好上部磚材,以防掉落。

  2、使用風(fēng)機對格子體降溫。有可移動(dòng)的文丘里風(fēng)機。格子體清理可使用小型挖掘機,安全系數高,速度快。人工將耐火材料清理干凈。

  3、爐條碹進(jìn)行修補找平。碼放過(guò)渡層要仔細,上部格子磚砌筑速度要快,可放寬施工標準,隨放隨驗,封門(mén)即竣工驗收完成。

  4、格子磚可碼放到小爐炕面下2米。碼放高度主要是考慮人身安全,不宜過(guò)高。

  5、熱修門(mén)子封堵完畢總共用時(shí)4天。熱修期間不換向。施工完成后開(kāi)始適時(shí)換向烘烤格子體。

  6、第五天成型設備全部開(kāi)啟,第六天產(chǎn)品達到質(zhì)量要求,一體恢復生產(chǎn)。

  相關(guān)調整

  馬蹄焰窯爐熱換格子磚要配合好其他調整,首先是保證流液洞不堵塞,其次是窯爐內盡可能維持較高溫度,延長(cháng)生產(chǎn)時(shí)間,縮短生產(chǎn)恢復時(shí)間。合理使用好碎玻璃,減少冷風(fēng)助燃的影響。

  1、檢查好流液洞等要點(diǎn)部位。盡量不改變流液洞工作狀況。熱修當天檢查所有鋼結構并做好記錄。不宜減小冷卻風(fēng)量或水量。

  2、逐步提高碎玻璃比率,合理降低燃料量,避免另一側蓄熱室溫度過(guò)高。

  3、維持好液面高度。工作部做好加熱,維持好料道溫度。

  熱修效果

  此次熱修取得的效果:

  1、火焰亮度和剛性明顯增強,產(chǎn)品顏色穩定,減少了氣泡,表面光潔度、亮度增強。

  2、窯壓得到穩定,能夠達到設定要求,減輕了窯爐火焰空間的燒損。

  3、出料量提高。

  4、能耗降低5%。

  馬蹄焰窯爐熱態(tài)更換格子磚已有多座窯爐實(shí)施,較停產(chǎn)后檢修總投入(包括所有檢修費用、產(chǎn)品損失)僅為五分之一左右,提高了經(jīng)濟效益,延長(cháng)了窯爐壽命。

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